鹿鳴礦業(yè)2025年QC攻關(guān)落地見效,賦能生產(chǎn)提質(zhì)增效
打印2025年,鹿鳴礦業(yè)深入踐行“匠心品質(zhì)、精益求精”理念,緊緊圍繞生產(chǎn)實(shí)際開展QC小組活動(dòng)。全年共實(shí)施并成功驗(yàn)收6項(xiàng)QC項(xiàng)目,聚焦給料穩(wěn)定、流程優(yōu)化與效率提升等關(guān)鍵環(huán)節(jié),以“小切口”實(shí)現(xiàn)“大改進(jìn)”,為公司高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。
一是聚焦關(guān)鍵設(shè)備,根治給料頑疾。選礦廠“智礦研新”QC小組針對(duì)重型板式給料機(jī)頻繁異常、影響生產(chǎn)效率的突出問題,開展專項(xiàng)攻關(guān)。通過增加鏈條托輥密度、全面更換磨損部件等措施,有效解決了鏈板跑偏與鏈條損壞問題,使設(shè)備月度異常次數(shù)從8.7次降至3.9次,為礦石穩(wěn)定供應(yīng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是攻堅(jiān)自動(dòng)化瓶頸,實(shí)現(xiàn)效率躍升。面對(duì)球磨工序中甘油噴射系統(tǒng)故障處理耗時(shí)長(zhǎng)的痛點(diǎn),自動(dòng)化QC小組開展課題攻關(guān)。通過系統(tǒng)分析、對(duì)癥實(shí)施改進(jìn)措施,將故障平均處理時(shí)長(zhǎng)從1125分鐘大幅縮短至225分鐘,降幅達(dá)80%。此舉不僅保障了球磨系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,也降低了設(shè)備磨損風(fēng)險(xiǎn)。三是優(yōu)化檢測(cè)流程,加速生產(chǎn)決策。為縮短樣品檢測(cè)等待時(shí)間,質(zhì)計(jì)室QC小組圍繞“采礦炮孔樣品檢測(cè)結(jié)果發(fā)報(bào)時(shí)長(zhǎng)”開展優(yōu)化。通過梳理流程、打通瓶頸、完善標(biāo)準(zhǔn),將平均檢測(cè)時(shí)長(zhǎng)從69小時(shí)壓縮至46小時(shí),大幅提高了數(shù)據(jù)報(bào)送效率,為生產(chǎn)調(diào)度與決策提供了更及時(shí)、精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支撐。
2025年系列QC活動(dòng)的扎實(shí)開展,不僅解決了一批生產(chǎn)實(shí)際問題,更有效激發(fā)了一線員工的質(zhì)量意識(shí)和創(chuàng)新潛能。下一步,公司將繼續(xù)推動(dòng)QC活動(dòng)與生產(chǎn)實(shí)踐深度融合,鼓勵(lì)技術(shù)骨干與基層員工協(xié)同創(chuàng)新,持續(xù)促進(jìn)質(zhì)量與效率雙提升,不斷增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力與韌性。(鹿鳴礦業(yè) 李玲雪)
